
[導(dǎo)讀]
阻焊、電鍍工序因“外短找不到點(diǎn)”(含“漏電”)項(xiàng)目報(bào)廢共20.28平米,并且對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的根源未能進(jìn)一步分析,更是沒(méi)有針對(duì)性的改善措施,在品質(zhì)持續(xù)改善的過(guò)程中存在“盲點(diǎn)”,
一、 背景:
11月1日至11月31日,阻焊、電鍍工序因“外短找不到點(diǎn)”(含“漏電”)項(xiàng)目報(bào)廢共20.28平米,并且對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的根源未能進(jìn)一步分析,更是沒(méi)有針對(duì)性的改善措施,在品質(zhì)持續(xù)改善的過(guò)程中存在“盲點(diǎn)”,改善方向不明確。
二、目的:
1、分析“外短找不到點(diǎn)”問(wèn)題板進(jìn)行分類(lèi),作為工藝改善的數(shù)據(jù)依據(jù)。
2、作為MRB“外短找不到點(diǎn)”報(bào)廢分?jǐn)偟呐R時(shí)證據(jù)。
三、結(jié)論:
1、經(jīng)洗油、微蝕、高壓水洗后,再次追線、“找不到點(diǎn)”的板數(shù)占64%,此部分雖然可以排除銅粉短路,但真正短路原因未找到,需要工藝部協(xié)助。
2、洗油后,找不到點(diǎn)、外短、內(nèi)短、OK板的比例分別為:64%、13%、11%、4%;
3、11月份“外短找不到點(diǎn)”的報(bào)廢板為電鍍工序與阻焊工序分?jǐn)?,比例約為54%:46%(電鍍報(bào)廢面積:10.95m
2,阻焊報(bào)廢面積9.32m
2),分?jǐn)偙壤c洗油后找點(diǎn)結(jié)果相差大,需MRB再此調(diào)整分?jǐn)偙壤?br />
四、試驗(yàn)方案:
采用連續(xù)抽抽樣的方式,取11月26~30日“外短找不到點(diǎn)”的問(wèn)題板按如下流程分析:
五、試驗(yàn)結(jié)果:
1、有效板55SET,(11月份外短找不點(diǎn)共報(bào)廢564SET,抽樣率9.8%),洗油后經(jīng)電測(cè)追線員找點(diǎn),其分析結(jié)果如下:
說(shuō)明:“外層找不到點(diǎn)”問(wèn)題如上圖所示,特征基本上是某一個(gè)點(diǎn)同接地的網(wǎng)絡(luò)短路。
六、改善建議:
1、在跟進(jìn)過(guò)程中,除去“外短找不到點(diǎn)”缺陷的板,外短排第一位,從缺陷圖片看,“滲鍍”、“夾膜”等問(wèn)題是造成外短的主要原因,需外層AOI改善;
2、依現(xiàn)在的作業(yè)模試“外短找不到點(diǎn)”,只是一個(gè)假像,其真正原因未能分析出來(lái),需要工藝從找點(diǎn)軟件,人員培訓(xùn)方便著手,解決此類(lèi)問(wèn)題。
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責(zé)任編輯:LISA
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