
[導(dǎo)讀]
11/17日,F(xiàn)QA做出貨切片時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)型號(hào)為68850E08A1的生產(chǎn)板油厚超標(biāo),MI要求銅面油墨厚度為:12—50um,實(shí)際切片大銅面油墨厚度超出客戶要求,此板共5.8m2待報(bào)廢。
一、 背景:
11/17日,F(xiàn)QA做出貨切片時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)型號(hào)為68850E08A1的生產(chǎn)板油厚超標(biāo),MI要求銅面油墨厚度為:12—50um,實(shí)際切片大銅面油墨厚度超出客戶要求,此板共5.8m
2待報(bào)廢。問題板切片圖片如下:

二、目的:
分析在制作過程中存在的漏失,明確后繼生產(chǎn)過程中的控制要點(diǎn)。
三、結(jié)論:
通過針對(duì)產(chǎn)品的檢查記錄、LOT卡記錄、MI資料的調(diào)查及員工訪談,總結(jié)出此板問題產(chǎn)生的原因如下:
1、 產(chǎn)生油厚超標(biāo)的直接原因是一次油印刷時(shí)有擋點(diǎn)偏位,未作返洗直接使用36T網(wǎng)加印;
2、 LOT卡中注明此板需加印二次油,作業(yè)員工只是簡單執(zhí)行絲印兩次阻焊,未關(guān)注油墨厚度。
3、 切片制作不規(guī)范,首板切片顯示油厚合格,對(duì)品質(zhì)的判定產(chǎn)生干擾。
四、過程調(diào)查:
1、系統(tǒng)阻焊過帳時(shí)間為11月15日,通過查詢11月14日、15日兩天的IPQA檢板記錄,一次油檢板檢板員為張本芳;二次油檢板員為胡青蛇,檢板缺陷為擋點(diǎn)偏移、曝光不良;檢板記錄示截圖如下:

2、MI要求此板為絲印兩次,MI相關(guān)截圖如下:
3、調(diào)查工藝文件對(duì)此類缺陷的處理方案方法,在工藝文件編號(hào)C-EG-026(《阻焊返工板操作指引》),4.2章節(jié)中規(guī)定此類不良板的返工方法為加印,文件截圖如下:
4 、調(diào)查油墨厚度FA,物理室切片人員為聶依,切片顯示線面/線角油墨厚度為40um/35um,能夠滿足客戶要求,但是在FQA出貨時(shí)切片顯示,油厚基本上超過50um(共打了8個(gè)切片,只有一個(gè)為48um其它均超過50um,最厚的一個(gè)為68um),油厚FA相關(guān)情況截圖如下:

5、調(diào)查客戶要求,MI設(shè)計(jì)與“絲印次數(shù)2次”的要求,,客戶原始資料品質(zhì)要求按規(guī)范ASP-6,,查詢ASP-6原始文件,客戶對(duì)油墨厚度要求與MI有差異。客戶要求線角最小為8um,MI要求線角最小為10um;在現(xiàn)有存檔的文件要求中,沒有找到此類板需要絲印兩次的要求(表銅48um)。相關(guān)截圖如下;

五、改善建議:
總結(jié)上述調(diào)查過程,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的指示性文件產(chǎn)生的偏差較多,MI、WI的規(guī)定不能滿足客戶的要求,過程FA控制不能滿足品質(zhì)的要求,故建議按如下措施改善:
1、 工藝應(yīng)當(dāng)更新《阻焊返工板操作指引》,現(xiàn)在越來越多的客戶投訴油厚偏厚問題,需對(duì)加印的范圍及方法作進(jìn)一步的規(guī)定并培訓(xùn)員工。
2、 工程部對(duì)中山雅達(dá)客戶銅厚小于2OZ的MI進(jìn)行排查,取消印2次油的要求(客戶特別要求除外);
3、 工藝部需對(duì)所有終端為艾默生客戶的高壓、非高壓類板的油厚標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范;
4、 對(duì)MI要求作修改需取消會(huì)議記錄、聯(lián)絡(luò)單等方式,需出規(guī)入工程制作WI的規(guī)范中;
5、 對(duì)IPQA進(jìn)行油墨厚度允收標(biāo)準(zhǔn)、油墨厚度對(duì)客戶品質(zhì)的影響等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn),防止此類問題重復(fù)發(fā)生;
6、 物理室需對(duì)油厚FA切片偏差進(jìn)行分析,并制訂相關(guān)方法。
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責(zé)任編輯:LISA
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