
[導(dǎo)讀]
實(shí)驗(yàn)室在做B074351H06A1出貨切片時(shí)發(fā)現(xiàn)銅厚嚴(yán)重偏低,投料126SET,合計(jì)報(bào)廢6.39平米。
一、 問題描述:
實(shí)驗(yàn)室在做B074351H06A1出貨切片時(shí)發(fā)現(xiàn)銅厚嚴(yán)重偏低, MI要求孔銅最小25.4um,實(shí)際切片顯示孔銅才11um-13um,表銅要求35um-55um,實(shí)際測量只有26.6um。投料126SET,合計(jì)報(bào)廢6.39平米。
二、 原因分析:
1、仔細(xì)查看B074351H06A1 Lot-Card電鍍信息,此板要求全板沉銅 全板電鍍(負(fù)片) 砂帶磨板 外層圖形,孔銅厚度要求25.4um。此板按照工藝電鍍指示需要電鍍120min,即先電鍍60min后再倒邊電鍍60min。

2、查看出貨切片圖片,孔銅分布均勻但整體偏薄只有11um-13um,且孔銅鍍層僅一層;表銅實(shí)際測量銅厚為27um左右(面銅厚度要求35um-55um),且表銅銅層包括底銅共二層。詳細(xì)見下面圖片:
3、立即用CMI-700銅厚測量儀全測B074351H06A1,孔銅厚度均在16um-19um之間,屬于批量不良。(孔銅測量的為插件孔,切片選擇的是過孔)
三、 生產(chǎn)過程調(diào)查:
1、 此板Lot-Card上全板沉銅及全板電鍍兩欄均無物理實(shí)驗(yàn)室和IPQA簽名蓋章,外層圖形欄有寫時(shí)間為2011-10-22 23:00。

2、 查電鍍IPQA及物理實(shí)驗(yàn)室檢查記錄,2011-10-22 23:00前兩日均無相關(guān)檢查記錄。
3、 查電鍍10月22號(hào)板電生產(chǎn)記錄,記錄顯示2#全板電鍍線進(jìn)缸時(shí)間為2011-10-22 15:31,出缸時(shí)間為16:53,電鍍鍍銅時(shí)間僅60min,再查圖形電鍍線的生產(chǎn)記錄,無B074351H06A1的加鍍記錄。
四、 結(jié)論:
根據(jù)以上調(diào)查,此板銅厚不夠的原因?yàn)殡婂兟┑诙蔚惯叞咫?0min,而此板未經(jīng)過QA檢測直接流至后工序,最終導(dǎo)致不良品流至FQA.
五、 要求:
1、 請電鍍部門檢討全板電鍍120min的板子(需要分兩次電鍍的),在生產(chǎn)過程中如何做好區(qū)分標(biāo)識(shí)?以便于操作員作業(yè)。(回復(fù)CAR)
2、 檢討此次漏電鍍60min的真正原因,是否屬于人為漏失?
3、 就此次事故為案例,將后續(xù)圍堵措施給予電鍍部門全體員工培訓(xùn)。
4、 對于此次事故,請?zhí)峤回?zé)任人給予處罰。
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責(zé)任編輯:LISA
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